根据公司“油改化”方案要求,对装置裂化反应器内催化剂进行更换,运行一部经过前期充分准备,于7月6日进行有序的卸剂工作。
因加工原料的特性,催化剂存在遇空气自燃的风险,为避免这一风险,必须保证在无氧环境下进行卸剂作业。运行一部秉承“专业的事交给专业的人来做”的理念,将卸剂作业交给专业施工单位。
专业施工队伍进装置之前,车间对施工方进行安全教育,尤其对涉及受限空间、高处作业、临时用电作业的催化剂卸出工作,重点强调安全注意事项。施工前,车间卸剂负责人李伟进行安全喊话,在安全喊话过程中,对施工方的各项安全措施进行再次确认。
卸剂过程中采取鼓入低压氮气隔绝空气方式进行,车间监护人加大与施工方反应器内人员联系,确保施工安全。催化剂卸出前,施工人员准备好空桶,卸催化剂过程中,直接装桶,保证整个卸出过程催化剂不落地,装满桶的催化剂封盖,及时运走,做好标记。
卸剂第二天,突遇大风降雨,给卸剂工作带来极大不便,下暴雨时,少时休息,雨下小后,继续卸剂......全力保证卸剂工作按节点完成 。
裂化反应器内共有催化剂129.4吨,预计本周内卸完。运行一部管理人员不间断地坚守现场,检查施工方个人防护、接电等安全施工条件,确保卸剂过程安全可控。(窦道威)